新聞公告
今年上半年,寶鈦集團原料廠堅持問題導向,克服疫情肆虐、任務劇增、人員不足等困難,通過制定行之有效的措施,積極動員職工齊心協力,攻堅克難。截至6月底,原料廠殘料回收處理同比提高30%,鑄錠機加同比提高22%,順利實現了時間任務“雙過半”目標。

細化殘料分類,提升殘料價值。加大殘料分揀分類力度,通過現貨處置殘料742噸,鈦鐵殘料處置3053噸,大幅降低原料廠殘廢料庫存。通過工藝創(chuàng)新,外委熔煉鎳方坯,裝備升級為雙工位等措施,鎳電極的制備效率提高50%,上半年累計完成鎳電極制備211噸,其中利用鎳殘料65噸,節(jié)約成本約616萬元。積極推進EB爐建設項目,未雨綢繆規(guī)劃建設了3#料場,搬遷轉移TC4屑料7200余桶、殘廢料約400噸,備品備件數臺,吊葫蘆天車一臺,確保項目地面基礎施工如期進行。
半成品機加產量創(chuàng)新高。面對鑄錠、板坯來料集中,坯料溫度高,牌號機加難度大等多重困難,原料廠同承包工序相互學習提高,借機優(yōu)化內部考核機制,深挖潛能提效率,鑄錠機加月產量突破2600噸,創(chuàng)歷史新高,為下游工序合同的準時交付提供了保障。

改革創(chuàng)新提效率,殘料生產高品質。面對鋸切瓶頸,通過新增一臺臥式鋸床,搬遷一臺立式鋸床,大幅提高鋸切產能。同時,鋸切組工時考核由橫向小組改革為縱向小組承包制,減少班次交接矛盾,提高鋸條壽命,鋸切效率大幅提升。針對鑄錠存放場地過小,安全隱患較大,制約生產節(jié)奏等問題,搬遷3臺8565車床至廠房北垮東頭,為鑄錠空出存放場地。完成航空級返回爐料生產線設計,正在進行設備搬遷、生產線建設,保障高品質鈦殘料生產順利進行。
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